近日,以轉(zhuǎn)爐——精煉高效快節(jié)奏生產(chǎn)為核心的重大工藝攻關項目取得顯著成效,該項目由北京聲測管廠家技術研究院牽頭,聯(lián)合股份公司和京唐公司共同進行。通過工藝攻關,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐處理周期縮短7分鐘,RH處理周期縮短12分鐘,IF鋼轉(zhuǎn)爐出鋼溫度降低30℃,達到國際**水平,為實現(xiàn)北京聲測管廠家**別鋼種,尤其是汽車板的高效、穩(wěn)定生產(chǎn)打下了堅實基礎。
煉鋼生產(chǎn)過程工序繁多,要實現(xiàn)整體高效化的穩(wěn)定生產(chǎn),需要鐵水預處理、轉(zhuǎn)爐煉鋼、二次精煉、連鑄等多道工序周期的良好匹配。為盡快實現(xiàn)目標,項目開展之初組建攻關團隊,由技術研究院首席研究員李海波牽頭,聯(lián)合具有豐富現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)驗的股份公司郭玉明團隊和京唐公司孟德偉團隊。由于生產(chǎn)情況不同,隊員們分赴兩地,具體問題具體分析,以各自生產(chǎn)實際為依托,從數(shù)值模擬部分入手,團結(jié)協(xié)作,高效配合,成功實現(xiàn)了一項項技術突破。
轉(zhuǎn)爐工序高效化是整個項目中難度#大的環(huán)節(jié),不僅要求快節(jié)奏裝廢鋼和鐵水、快速吹煉、快速出鋼、高效濺渣,還要求天車、鋼包準備等一系列輔助工序?qū)崿F(xiàn)高效化。以高攀、黃桂斌為核心的轉(zhuǎn)爐攻關團隊,對股份公司整個轉(zhuǎn)爐吹煉過程進行了科學分解,并采用主工藝與輔助工藝“兩條腿一起走路”的思路進行攻關。針對主工藝開發(fā)了高效供氧技術,將轉(zhuǎn)爐供氧流量提高了15%左右,縮短了供氧時間,并采取工藝措施,減少了吹煉過程中的噴濺。之后又對轉(zhuǎn)爐副槍控制模型進行優(yōu)化,在保證轉(zhuǎn)爐終點命中率的前提下,開發(fā)了轉(zhuǎn)爐直接出鋼工藝,不僅降低了副槍測量的成本,還減少了等待時間,降低了出鋼溫度。針對輔助工藝,通過廢鋼尺寸優(yōu)化、爐嘴清理優(yōu)化等,縮短了加廢鋼時間。通過出鋼口改造,縮短了出鋼時間。技術研究院與基地共同發(fā)力,#**大提高了股份公司轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。為縮短京唐公司轉(zhuǎn)爐冶煉周期,由董文亮、陳香、李輝等負責的攻關團隊對京唐轉(zhuǎn)爐周期進行分解后,找到了重要的研究方向——提高轉(zhuǎn)爐供氧強度。為了設計出大流量噴頭,團隊成員走訪國內(nèi)各個氧槍噴頭制作工廠,跟蹤氧槍噴頭的生產(chǎn)流程,并設計嘗試了數(shù)種不同參數(shù)的噴頭,開展大量物理和數(shù)值模擬工作。經(jīng)過反復試驗和調(diào)整,終于設計出能夠滿足要求的新的氧槍噴頭。
經(jīng)參數(shù)優(yōu)化后,在保證碳氧積和脫磷效果的條件下,吹煉時間縮短10%左右。RH精煉過程也是關系到整個流程順行的關鍵因素,RH精煉周期長會導致RH精煉過程溫降大,間接導致轉(zhuǎn)爐出鋼溫度高等一系列問題,真空抽氣制度、合金化、純循環(huán)等每個步驟都不容忽視。由鄧小旋、馬文俊、劉道正、王雷川組成的RH精煉工藝核心攻關小組,針對每項問題癥結(jié)進行點對點擊破,改進脫碳工藝技術、優(yōu)化真空泵、調(diào)整合金制度,每分每秒都“斤斤計較”,時刻縈繞在他們腦海中的是如何能從現(xiàn)有工藝里多“摳出”哪怕一點點時間來,為縮短整個處理周期點燃希望。
經(jīng)過不懈努力,股份公司和京唐公司兩地真空處理時間得到有效改善,達到國際**水平。該項目的技術突破與成功應用,不僅實現(xiàn)了整個工序的高效化,還保證了**別鋼種的生產(chǎn)及質(zhì)量控制的穩(wěn)定性,打破了認為高效化和穩(wěn)定生產(chǎn)相矛盾的傳統(tǒng)觀念,有效提升了北京聲測管廠家核心品種鋼的市場份額和競爭力,對北京聲測管廠家搶占市場制高點,實現(xiàn)差異化競爭打下了堅實基礎。