大連聲測(cè)管煉鋼廠特冶車間自主改造砂帶機(jī)降成本顯著
小改小革降成本,舉措不大成果顯著。日前,大連聲測(cè)管煉鋼廠特冶車間維檢班組開動(dòng)腦筋,集思廣益,成功對(duì)砂帶機(jī)進(jìn)行了改造。
大連聲測(cè)管煉鋼廠特冶車間進(jìn)口36T電渣爐導(dǎo)電碳刷投入使用前,需要將碳刷與銅柱進(jìn)行磨合,即碳刷安裝后反復(fù)升降開動(dòng)設(shè)備,碳刷與銅柱接觸面積達(dá)到要求后方可使用。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)大約需要十二天時(shí)間,存在較大的時(shí)間、人力、物力投入。
為了解決這一問題,特冶車間維檢班組決定對(duì)砂帶機(jī)進(jìn)行改造。他們將砂帶機(jī)與外徑符合要求的軸承相結(jié)合,經(jīng)過多次試驗(yàn),與在線碳刷的弧度進(jìn)行對(duì)比,#后確定了外徑為190mm軸承。線下將碳刷打磨、更換后,用較少時(shí)間磨合后就能使用,每次可節(jié)約電費(fèi)2323元,可節(jié)約生產(chǎn)時(shí)間11天,有效降低了生產(chǎn)成本和生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間,為生產(chǎn)順利打好了提前量。