我廠認真踐行“變干實”,強基礎,補短板,科學軋鋼,深挖內潛,1-9月,主要技術經濟指標得到進一步優(yōu)化,實現降本增效1838萬元。
降成本,穩(wěn)定生產是基礎。我廠以設備穩(wěn)定運行為重點,把提高產量的著力點放在減少設備故障和提高作業(yè)率上。針對生產與設備的矛盾,我聲測管廠家根據現有裝備條件確定了高棒和高線各規(guī)格品種的#高軋制速度,正確處理生產與設備、質量、安全三者之間的關系,做到設備經濟運行,實現效益#大化,避免了設備因超負荷運行造成的設備事故,軋機減速機和高線輥箱頻繁發(fā)生事故的現象得到了遏制,使加熱爐的加熱能力與軋制能力相匹配,軋制低溫鋼的現象也得到了遏制,軋制電耗得到了有效降低。
與此同時,圍繞提升指標、降低消耗這一降本的關鍵點,通過完善制度,讓績效工資與產量、負公差、實物成材率、電耗、輔助材料消耗等指標掛鉤,傳遞壓力和責任,通過“賽馬”賽出水平。同時抓好數據分析,使產量、實物成材率、負公差、電耗等關鍵指標穩(wěn)定在較好的區(qū)間。
1-9月,高線和高棒兩條生產線的工藝保持穩(wěn)定,軋廢同比有明顯的下降,高線實物成材率累計為99.05%,創(chuàng)投產以來的歷史新,。電耗、煤氣消耗和材料消耗均控制在計劃內,新水消耗再創(chuàng)歷史新低,較好地完成了成本控制目標。