從聲測管廠家鋼鐵獲悉,2018年聲測管廠家鋼鐵安源煉鋼廠連鑄坯定重合格率在30%左右,為配合軋鋼提高鋼筋定尺率,該廠高度重視鑄坯定重,及時調(diào)整到位,確保定尺合格率,開展定重合格率攻關(guān),成效明顯。
影響定重合格率的主要原因是火切設(shè)備、輥道故障、信息傳遞不到位、臺下調(diào)整不及時等。針對上述原因,該廠制定了詳細(xì)的攻關(guān)方案,層層抓落實(shí)。一是加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)。連鑄車間和維修車間加強(qiáng)對連鑄各流切割設(shè)備的檢查和更換,并做好記錄,減少因設(shè)備對定重的影響。二是落實(shí)責(zé)任,及時調(diào)整。把調(diào)節(jié)重量的責(zé)任落實(shí)到臺下班長和精整工,發(fā)現(xiàn)鑄坯不齊及時進(jìn)行調(diào)整;接到軋鋼信息或自己發(fā)現(xiàn)重量不符時,查找原因并及時調(diào)整,正常情況下30分鐘內(nèi)調(diào)整到位。三是完善信息反饋機(jī)制。班中軋鋼加熱爐長在信息群內(nèi)發(fā)出重量控制要求,臺下人員按要求進(jìn)行重量控制,班中出現(xiàn)異常時,及時在信息群內(nèi)進(jìn)行反饋。四是建立責(zé)任追究機(jī)制。每班下班后由臺下班長反饋當(dāng)班定重合格率和影響原因,并發(fā)消息到信息群內(nèi);當(dāng)班沒有達(dá)到目標(biāo),由技術(shù)科連鑄主管工程師組織召開分析會,追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
通過攻關(guān),該廠2019年一季度連鑄坯定重率達(dá)到了32%,預(yù)計4月底能達(dá)到35%。